鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1050次 | 2019年05月13日
“破碎料”替代“冰晶石”——電解槽裝爐有妙招
冰晶石是電解槽正常生產(chǎn)不可或缺的原材料之一,其在電解槽裝爐、焙燒、啟動(dòng)等各個(gè)環(huán)節(jié)均起至關(guān)重要的作用。因此,在過去電解槽裝爐過程中,必須足量投入“新鮮”的冰晶石,才能保證電解槽正常生產(chǎn)運(yùn)行。
為深入推進(jìn)車間精益管理、提質(zhì)增效工作再上新臺(tái)階。鋁業(yè)分公司電解二車間組織生產(chǎn)技術(shù)人員,通過長(zhǎng)時(shí)間的論證、分析,推出了“破碎料”替代“冰晶石”的焙燒啟動(dòng)方法。此法大大節(jié)省了電解槽啟動(dòng)成本,提高了分公司物料利用率,降低了物料庫存壓力,減少了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,取得了良好的效果。
在生產(chǎn)過程中,隨著電解槽大修工作的推進(jìn),電解槽二次焙燒啟動(dòng)需要大量的冰晶石熔融成液態(tài)電解質(zhì)。但是,在電解槽生產(chǎn)過程中,大量的氧化鋁、冰晶石等又凝結(jié)成料塊,進(jìn)入分公司物料循環(huán)系統(tǒng)內(nèi),導(dǎo)致分公司物料運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)重不平衡,逐年遞增。而在生產(chǎn)實(shí)際中又無法消耗,造成物料長(zhǎng)期積存,成為分公司物料管理及環(huán)保工作開展的難點(diǎn),同時(shí)積壓了大量資金。如何解決這些實(shí)際困難,成為電解生產(chǎn)技術(shù)人員共同研究的話題。
通過送檢陽極保溫料塊得知,保溫料內(nèi)含有60%左右的冰晶石,結(jié)合400KA電解槽焙燒工藝技術(shù),通過研究焙燒電解槽各部位溫度增長(zhǎng)規(guī)律,現(xiàn)場(chǎng)查看塊(粉)狀保溫料熔融特點(diǎn),運(yùn)用元素守恒法則計(jì)算出了*新的起槽物料配比方案及液態(tài)電解質(zhì)灌入量。經(jīng)多方面的論證、商討后,車間提出了*新的裝爐、焙燒方案。
鋁業(yè)分公司組織專題研討會(huì),結(jié)合實(shí)際,于2018年10月13日在2226#槽進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,并成功啟動(dòng)。截止2019年4月,該電解槽已平穩(wěn)運(yùn)行197天,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)有序,取得了良好效果。
該法的成功運(yùn)用,不僅為每臺(tái)電解槽啟動(dòng)節(jié)省了5噸冰晶石(約3萬余元)的物料,增加了10噸破碎料的利用。同時(shí)也免去了啟動(dòng)過程中,需要人工將陽極上的冰晶石推入槽中;啟動(dòng)后又需要在陽極表面添加保溫料的重復(fù)性作業(yè)??芍^一舉多得,目前已在鋁業(yè)分公司生產(chǎn)實(shí)際中逐步推廣。